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山東某電廠1月4日5號機(jī)組軸向位移大非停事件分析報告

山東某電廠1月4日5號機(jī)組軸向位移大非停事件分析報告

* 來源 : 電力安全生產(chǎn) * 作者 : admin * 發(fā)表時間 : 2024年05月23日 * 瀏覽 : 218

一、設(shè)備概況

 

    山東某公司#5發(fā)電機(jī)組為330MW亞臨界氫冷供熱機(jī)組,于20078月投產(chǎn)。鍋爐為上海鍋爐廠制造的亞臨界壓力中間一次再熱控制循環(huán)SG-1025/17.5-M899型鍋爐。汽輪機(jī)為上海汽輪機(jī)廠制造的亞臨界、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽C330-16.67/0.9/538/538型抽汽凝汽式汽輪機(jī)。發(fā)電機(jī)為上海電機(jī)廠制造的QFSN-330-2水氫氫冷卻發(fā)電機(jī)。額定容量388MVA,有功功率330MW,無功功率204MVAR。

    最近一次檢修為2021821日開始B級檢修,檢修主要內(nèi)容:汽輪機(jī)通流改造、鍋爐受熱面檢查、更換。檢修時間84天,20211112日檢修轉(zhuǎn)運(yùn)行,運(yùn)行時間與本次非停發(fā)生時間相隔52天。此次非計劃停運(yùn)前連續(xù)運(yùn)行時間15天。

 

二、事件詳細(xì)經(jīng)過

 

(一)機(jī)組運(yùn)行情況:

#5機(jī)組負(fù)荷214MWB、CD、E制粉系統(tǒng)運(yùn)行,總煤量105t/h,主汽壓力15.74MPa,主汽溫度537℃,再熱汽溫度541℃,主汽流量608t/h,真空-98.31KPa。大機(jī)油溫42℃,軸承振動、差脹、各軸承金屬溫度正常,無明顯變化。

(二)保護(hù)、自動投入情況:

#5機(jī)組軸向位移大保護(hù)正常投入,機(jī)組全保護(hù)運(yùn)行。

(三)事件現(xiàn)象:

2022010422:41:23汽輪機(jī)軸移1A測點(diǎn)[1]0.936mm,運(yùn)行人員監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)“汽輪機(jī)軸向位移大”光字牌報警,

22:41:25#5機(jī)組大機(jī)軸向位移1A測點(diǎn)波動至-1.07mm,“汽輪機(jī)軸向位移大停機(jī)”光字牌報警,汽輪機(jī)跳閘,ETS首出原因“軸向位移大”,MFT首出原因“汽輪機(jī)跳閘”。

155:36#5機(jī)組重新并網(wǎng)發(fā)電。

(四)運(yùn)行采取的處置措施:

#5機(jī)組跳閘后,運(yùn)行人員立即按照規(guī)程進(jìn)行處理。鍋爐側(cè)檢查磨煤機(jī)、給煤機(jī)、一次風(fēng)機(jī)跳閘;汽機(jī)側(cè)檢查汽泵跳閘、電泵啟動運(yùn)行,各主汽門、調(diào)門關(guān)閉,轉(zhuǎn)速下降;電氣側(cè)檢查

廠用電已切換啟備變供電正常。

此次非停事件發(fā)生后0.3小時向集團(tuán)電力運(yùn)行監(jiān)控中心作了匯報。

此次非停事件共6小時55分,累計損失電量約140萬千瓦時。

 

三、檢查處理情況

 

1.檢查#5機(jī)組共安裝4只軸向位移探頭,測量信號首先引入TSI系統(tǒng)。隨后輸出4路模擬量信號到DCS系統(tǒng)進(jìn)行顯示報警。任一探頭測量值≥0.9mm(或≤-0.9mm),DCS系統(tǒng)發(fā)軸向位移大報警。其中1A探頭顯示值在010422:41:25信號跳變至-1.0mm,達(dá)到跳閘動作值,導(dǎo)致“軸向位移大”保護(hù)誤動,機(jī)組跳閘。

檢查其余三只探頭顯示正常,推力瓦溫度、回油溫度、軸承溫度、差脹等參數(shù)未見異常。見下圖:

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表一、汽輪機(jī)軸移測點(diǎn)變化情況

 

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2.排查1A軸向位移探頭外部接線、前置器、電纜絕緣未發(fā)現(xiàn)異常,通過前箱處就地觀察孔檢查1A軸位移探頭緊固無松動,初步判斷為探頭故障或前箱內(nèi)部測量回路存在問題,因汽機(jī)潤滑油系統(tǒng)無法停運(yùn),暫時將故障探頭退出運(yùn)行。見下圖:

 

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3.檢查#5機(jī)組大機(jī)軸向位移跳閘保護(hù)邏輯設(shè)置:1A1B任一探頭測量值≥1mm(或≤-1mm)“與”上2A2B任一探頭測量值≥1mm(或≤-1mm),系統(tǒng)觸發(fā)軸向位移大跳機(jī)保護(hù)。

實(shí)現(xiàn)方式:同側(cè)探頭在TSI系統(tǒng)進(jìn)行“或”邏輯判斷后,分別輸出2路開關(guān)量保護(hù)信號到ETS系統(tǒng),通過“與”邏輯實(shí)現(xiàn)跳閘保護(hù)功能。

TSI系統(tǒng)內(nèi)部1A1B軸移保護(hù)邏輯見下圖:

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TSI系統(tǒng)內(nèi)部2A、2B軸移保護(hù)邏輯見下圖:

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ETS系統(tǒng)軟跳閘邏輯見下圖:

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4.進(jìn)一步檢查在ETS硬回路中,TPM卡邏輯配置為兩路信號軸向位移大相“或”,形成實(shí)質(zhì)性單點(diǎn)保護(hù)。即任一探頭信號達(dá)到跳閘值即可跳機(jī)。故在大機(jī)軸向位移測點(diǎn)1A信號故障時,軸

向位移大保護(hù)誤動?,F(xiàn)已將ETS系統(tǒng)硬回路TPM卡邏輯配置修改為兩路相“與”邏輯。修改前ETS系統(tǒng)硬回路TPM卡邏輯配置詳見下圖:

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四、原因分析

 

1.直接原因

#5機(jī)組B修期間,工作人員在修改#5機(jī)組大機(jī)ETS系統(tǒng)軸向位移保護(hù)邏輯時,硬接線保護(hù)回路未進(jìn)行修改,形成單點(diǎn)保護(hù),當(dāng)大機(jī)軸向位移測點(diǎn)1A故障,測量值跳變超過跳閘值,導(dǎo)

致保護(hù)誤動,機(jī)組跳閘。

2.間接原因

1)技術(shù)培訓(xùn)不到位,人員業(yè)務(wù)存在明顯短板,雖然通過排查發(fā)現(xiàn)了ETS系統(tǒng)存在拒動風(fēng)險,但檢修人員業(yè)務(wù)不熟練,責(zé)任心不強(qiáng),對保護(hù)邏輯軟、硬回路設(shè)計情況不熟悉,造成整

改落實(shí)不徹底,留下保護(hù)誤動的安全隱患。

2)技術(shù)監(jiān)督及反措落實(shí)不嚴(yán)謹(jǐn),在第二次邏輯修改后未能進(jìn)行傳動試驗(yàn)以驗(yàn)證邏輯保護(hù)修改的正確性,間接造成保護(hù)誤動。

3.根本原因

1)各級管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)不到位,在邏輯修改過程中把關(guān)、驗(yàn)收不嚴(yán),未及時發(fā)現(xiàn)邏輯修改后硬回路存在的隱患。

2)技術(shù)管理存在漏洞,聯(lián)鎖保護(hù)及參數(shù)修改程序不完善,保護(hù)邏輯參數(shù)修改工作雖然辦理修改審批單,但沒有具體的執(zhí)行方案、未明確執(zhí)行人、監(jiān)護(hù)人、監(jiān)督人等各人員具體職責(zé),從技術(shù)管理環(huán)節(jié)沒有做到精細(xì)化。

 

五、管理追溯

 

1.歷史檢修情況

202173日下發(fā)#5機(jī)B修檢修項目計劃書:“TSI系統(tǒng)回路檢查,功能試驗(yàn)”項目。檢查內(nèi)容包括:軸位移阻值測量、間隙電壓測量;接線檢查、絕緣測試;軸位移校驗(yàn)線性良好;轉(zhuǎn)子推力盤緊靠工作面,軸位移探頭安裝間隙電壓為-10±0.5V。此次B修中已對大機(jī)軸向位移進(jìn)行了拆除校驗(yàn),線性良好。TSI系統(tǒng)檢修文件包項目設(shè)置詳見下圖:

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1A軸位移測點(diǎn)校驗(yàn)記錄見下圖:

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大機(jī)軸位移安裝原始記錄見下圖:

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根據(jù)檢修項目計劃書設(shè)置“TSI系統(tǒng)回路檢查,功能試驗(yàn)”(H點(diǎn))進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。項目檢查標(biāo)準(zhǔn):(1)卡件狀態(tài)顯示正常;(2)跳閘定值動作正確,卡件功能正常;(3)保護(hù)控制邏輯試驗(yàn)正常。經(jīng)試驗(yàn)大機(jī)軸位移保護(hù)邏輯先“與”后“或”動作正常。112日該項目已經(jīng)驗(yàn)收合格。113日,#5機(jī)組熱態(tài)啟動,TSIETS系統(tǒng)各重要保護(hù)動作正常。

質(zhì)檢卡詳見下圖:

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#5機(jī)組檢修期間,通過隱患排查發(fā)現(xiàn)#5機(jī)組ETS系統(tǒng)原設(shè)計保護(hù)實(shí)現(xiàn)方式為先“與”后“或”,同側(cè)任一探頭故障存在保護(hù)拒動風(fēng)險。114日經(jīng)咨詢上汽廠及國電智深技術(shù)專家,論證可行性后,儀控隊根據(jù)《聯(lián)鎖、保護(hù)及參數(shù)修改管理制度》,辦理聯(lián)鎖保護(hù)參數(shù)修改手續(xù),對#5機(jī)組軸移、差脹等保護(hù)邏輯進(jìn)行修改完善,但修改后未進(jìn)行傳動試驗(yàn)以驗(yàn)證邏輯保護(hù)的正確性。聯(lián)鎖保護(hù)參數(shù)修改單見下圖:

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2.技術(shù)監(jiān)督情況

根據(jù)《集團(tuán)火電產(chǎn)業(yè)熱工技術(shù)監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》第5.3.9條“檢修后的順序控制系統(tǒng)、工藝信號、保護(hù)聯(lián)鎖裝置,應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)檢查和傳動試驗(yàn),經(jīng)有關(guān)人員確認(rèn)后,方可投入運(yùn)行。每次機(jī)組檢修后應(yīng)對主、輔設(shè)備的相關(guān)熱工保護(hù)連鎖系統(tǒng)進(jìn)行傳動試驗(yàn)。”在#5機(jī)組B修后第一次開機(jī)前,已按照技術(shù)監(jiān)督要求進(jìn)行聯(lián)鎖保護(hù)試驗(yàn)并驗(yàn)收合格。但是,114號機(jī)組啟動后,熱態(tài)開機(jī)期間,對汽輪機(jī)軸向位移保護(hù)等重要保護(hù)進(jìn)行修改后,技術(shù)監(jiān)督開展不全面,把關(guān)不嚴(yán),未進(jìn)行傳動試驗(yàn)以驗(yàn)證邏輯保護(hù)的正確性。未能及時發(fā)現(xiàn)存在的重大隱患。

3.反措管理情況

根據(jù)《集團(tuán)電力二十五項重點(diǎn)反事故措施》第9.4.8條“建立以機(jī)組A修為周期的汽輪機(jī)監(jiān)視儀表定期校驗(yàn)制度,監(jiān)測探頭元件和前置器等設(shè)備的校驗(yàn)應(yīng)有可追溯性,校驗(yàn)報告應(yīng)完整存檔。汽輪機(jī)超速、軸向位移、振動、低油壓、低真空等保護(hù)系統(tǒng),在機(jī)組檢修(A、BC)期間應(yīng)進(jìn)行靜態(tài)試驗(yàn)”。112日,在#5機(jī)組B修后第一次開機(jī)前,已按照反措要求進(jìn)行靜態(tài)試驗(yàn)并驗(yàn)收合格。但是,114號熱態(tài)開機(jī)期間對汽輪機(jī)軸向位移等重要熱工保護(hù)邏輯修改后,未能及時開展靜態(tài)模擬試驗(yàn)以驗(yàn)證邏輯保護(hù)的正確性。

4.風(fēng)險與隱患管理情況

隱患排查治理工作不深入,在排查出保護(hù)拒動風(fēng)險的前提下,整改防范不徹底,未發(fā)現(xiàn)大機(jī)ETS保護(hù)存在軟硬兩個邏輯回路,未能在機(jī)組檢修期間及時采取有效防范措施。

5.人員培訓(xùn)情況

檢修隊利用夏訓(xùn)及班組常規(guī)培訓(xùn)針對TSI、ETS系統(tǒng)進(jìn)行了培訓(xùn),并組織了技術(shù)講課,但是培訓(xùn)較為寬泛,針對性不足,也未針對TSI框架組態(tài)、ETS系統(tǒng)TPM卡邏輯配置開展專項培

訓(xùn)。

 

六、暴露問題

 

1.熱工保護(hù)專項排查隱患治理不到位、不深入。11月份機(jī)組通流改造期間,通過排查發(fā)現(xiàn)了#5機(jī)組ETS系統(tǒng)保護(hù)邏輯存在拒動風(fēng)險,并制定整改措施,整改不徹底,不細(xì)致,未對硬保護(hù)回路邏輯配置進(jìn)行檢查,導(dǎo)致保護(hù)誤動。

2.反事故措施執(zhí)行不到位,保護(hù)邏輯修改后未能及時開展靜態(tài)模擬試驗(yàn)以驗(yàn)證邏輯保護(hù)的正確性。未能發(fā)現(xiàn)ETS系統(tǒng)硬回路的邏輯錯誤。

3.檢修人員業(yè)務(wù)不熟練,對TPM卡中的邏輯配置熟悉程度不足,在修改#5機(jī)組大機(jī)軸向位移保護(hù)邏輯時,只是在DCS軟邏輯回路中完成了相應(yīng)修改,硬接線保護(hù)回路中的TPM卡中的

邏輯配置修改不徹底,導(dǎo)致保護(hù)誤動。

4.辦理聯(lián)鎖保護(hù)參數(shù)修改單時未對邏輯修改方案進(jìn)行細(xì)化,沒有具體的修改方案及修改后的驗(yàn)證要求。

5.安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)不到位,各級管理人員技術(shù)監(jiān)督管理不到位,對ETS系統(tǒng)TPM卡保護(hù)配置錯誤的嚴(yán)重性重視程度不夠,保護(hù)修改把關(guān)不嚴(yán),監(jiān)督不到位,未能及時發(fā)現(xiàn)硬回路邏輯錯誤,并及時采取有效防范措施。

 

七、防范措施及建議

 

1.#5機(jī)組大機(jī)軸向位移跳閘保護(hù)邏輯完善,將ETS系統(tǒng)硬回路TPM卡邏輯配置修改為兩路相“與”,與軟保護(hù)邏輯配置相一致,消除軟、硬邏輯保護(hù)不相符的安全隱患。

2.ETS系統(tǒng)設(shè)置的軟邏輯保護(hù)、硬回路TPM卡邏輯保護(hù)進(jìn)行梳理,發(fā)現(xiàn)問題制定整改計劃。

3.檢查#1-#6機(jī)組所有含有硬回路的熱工保護(hù)信號,列出清單,確認(rèn)軟硬邏輯設(shè)置是否一致。利用機(jī)組調(diào)停機(jī)會對邏輯不一致的進(jìn)行修改。

4.#5機(jī)組大機(jī)軸向位移探頭裝置及測量回路全面檢查,消除故障點(diǎn)。

5.排查影響主機(jī)跳閘的重要保護(hù)信號,制定增加偏差大光字牌報警的整改方案,利用機(jī)組調(diào)停機(jī)會進(jìn)行整改。

6.加強(qiáng)熱工保護(hù)技術(shù)管理,完善聯(lián)鎖保護(hù)參數(shù)修改流程,增加具體的修改方案,明確執(zhí)行人、監(jiān)護(hù)人、驗(yàn)收人及監(jiān)督人具體職責(zé)。

7.開展熱工保護(hù)邏輯再排查工作,完善主輔機(jī)熱工邏輯、保護(hù)定值清冊,增加實(shí)現(xiàn)方式和排查人一欄,并有明確、具體的邏輯說明。

8.針對EDPF系統(tǒng)開展專項培訓(xùn),采用廠家培訓(xùn)及內(nèi)部技術(shù)講課等方式,切實(shí)提高職工的業(yè)務(wù)水平。

9.針對此次通報,組織全體熱工人員開展為期三周的反思討論活動,確保從思想意識上真正接受教訓(xùn),提高人員責(zé)任心,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程、制度、措施。